氧化鋁的溶出率從的試驗數(shù)據(jù)可看出,帶式真空過濾機濾餅和分離底流的溶出率差值約為1%,這就意味著采用翻盤過濾機后,氧化鋁溶出率可以提高1%左右;在第二、第三階段的高濃度溶出試驗中,濃度達到了150g/l以上,而濾餅的氧化鋁溶出率仍然保持在較高水平,濾餅與熟料的溶出率差值控制在1%之內(nèi),這對提高氧化鋁的凈溶出率起到了很大的作用。帶式真空過濾機但當溶液苛性比值提高以后,濾餅與熟料的溶出率差值有擴大的趨勢,這對氧化鋁溶出率的提高不利,因此,應(yīng)適當控制溶出液的苛性比值。
濾布的使用壽命從可看出,在苛性比值低的條件下,濾布的使用壽命只有20小時左右,提高溶液苛性比值后,帶式真空過濾機濾布使用壽命提高到47小時,濾布壽命明顯延長,但總體來說,濾布的使用壽命仍較短。同時,由于設(shè)計上的缺陷導(dǎo)致了換布機構(gòu)的操作比較煩瑣、勞動量大,這是翻盤過濾機需改進的地方。
因此,翻盤過濾機作為一種快速分離設(shè)備實現(xiàn)對溶出液的快速分離,在理論上是可行的,且對氧化鋁溶出率、濾餅含水率等指標的控制也較好,可以滿足高濃度溶出的要求,是一種比較好的快速分離設(shè)備。帶式真空過濾機但是,存在產(chǎn)能過低、濾布使用壽命短、帶式真空過濾機占地面積大等缺點,如果能進行進一步的改進,提高產(chǎn)能,改進換布方式,減輕換布時的勞動強度,翻盤過濾機將會在氧化鋁的生產(chǎn)中得到大規(guī)模應(yīng)用。
濾布再生工藝濾布使用壽命短的原因有二:一是在生產(chǎn)過程中,由于濾布一直與赤泥接觸,有部分顆粒較細的赤泥就粘結(jié)在濾布表面,隨著時間的延長,粘結(jié)的赤泥量逐漸增多,不銹鋼板框壓濾機將濾布的縫隙堵塞,造成濾布結(jié)硬,過濾性能大大下降,zui終被廢棄;二是由于溶出液的堿濃度較高,一般在110g/l左右,帶式真空過濾機濾布長時間浸泡在這樣高濃度的堿液中,堿對濾布的腐蝕作用很強,從而導(dǎo)致濾布破損而被廢棄。翻盤式真空過濾機在設(shè)計中采用“利用沖水清洗濾布,提高溶液苛性比值延緩濾布結(jié)疤,從而達到延長濾布壽命”的思路,帶式真空過濾機經(jīng)過實驗證明,濾布壽命由以前的10幾個小時,延長到40多個小時,效果明顯。
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